欢迎访问职称论文网!
科技论文

某电厂350MW超临界机组直流锅炉

简介:超临界锅炉是指锅炉内工作压力高于临界点的锅炉。其特点是无汽包,启停速度高,节能减排效果优异,经济性无可比拟。为确保超临界直流锅炉安全使用,避免运行故障,以锅炉加热面超温为研究对象,提出有针对性的解决方案,为同类型机组调整提供参考。

一、工厂概况

某电厂350MW超临界机组直流锅炉结构为:螺旋炉、平衡通风、全钢框架、锅炉无循环泵启动系统、正压冷风直吹系统、阳泉无烟煤、寿阳贫瘦煤、神华煤、阳泉煤。过热器组成分为:天花板,位于炉上部,属于鳍管结构;低温过热器,位于尾井烟道;末端过热器,位于折叠火焰角上方,沿炉宽方向共45片。

二,350MW超临界机组直流锅炉受热面超温,形成原因

(1)超温

锅炉在调试过程中发现,当过热器启动时,再热器有明显的超温现象,此时即使过热器喷水减温器投资更频繁,调节阀开度达到全开状态,也不能有效控制出口蒸汽温度,调查显示屏幕过热器出口温度达到594度,口温度达到612度,高温再热器出口温度为631度,上述温度超过壁温报警值。

(2)超温原因

(1)一次性风压过高。超临界机组直流锅炉的制粉系统相对稳定。当一次性风压较高时,会在一定程度上增加一次性风量,导致炉膛投粉量不断增加。此时,为了满足煤粉气流的热需求,会造成煤粉的着火延迟。当燃烧滞后时,炉膛火焰会上升,导致过热器受热面吸热量增加,导致低温加热器局部超温。

(2)再热器蒸汽流量低。通过对再热器使用的事故喷水量和减温器事故前后蒸汽量的分析,可以看出超临界机组DC锅炉的高压加热器气源主要来自再热冷端的抽气,抽气量相对较大,容易导致再热器蒸汽流量大大降低,导致冷却效果差,最终导致再热器超温。

(3)氧气量控制较大。调查显示,锅炉二次风比高于安全标准,导致炉内含氧量超标,炉内火焰不断向上移动,增加炉出口烟气量,导致尾部加热面超温[1]。

三,350MW超临界机组直流锅炉受热面超温控制措施

为解决上述问题,本文将从以下几个方面阐述350MW超临界机组直流锅炉加热面超温控制措施。

(1)控制锅炉加热速率和加热速率。在加压初期,饱和温度应保持在100度以下,以确保炉水加热速度低于1.1度/min。冲车前机组的升压速度应控制在0.03MPa/min,加热速度不超过1.5度/min,启动分离器的出口加热速率也应保持在1.5度/min左右。最后,确保机组并网后超临界锅炉的最大升压速率接近0.25MPa/min,温度变化率低于1.5度/min[2]。

(2)提高供水温度。启动设备时,需要适当调整辅助蒸汽参数,打开除氧器加热蒸汽源,以提高除氧设备的加热温度。炉水质量试验合格后,应立即投入341管道,及时完成高温介质的回收,达到提高积水温度的目的。此外,在确保锅炉水冷壁温度符合安全标准和壁温差符合规定值的前提下,适当减少锅炉供水流量,在除氧器加热能力不变的基础上,降低锅炉热负荷调节,不仅能确保锅炉参数满足使用要求,而且有利于高温低压加热系统的尽快投入[3]。

(3)增加主蒸汽压力。在启动阶段,应采用提高蒸汽压力的方法,增加炉腔内给水的蒸发热吸收效果,减少炉内燃料的投入,确保炉出口烟气温度显著下降。当参数符合安全标准时,锅炉的直流运行应在第一时间完成,使锅炉内的供水迅速蒸发成蒸汽,从而冷却锅炉的加热面。同时,由于冷却过程中没有大量的热排放,有助于减少锅炉热负荷的输入。

(4)降低一次风压。在操作过程中,应结合制粉系统的运行情况调整一次风率。在保证一次风粉管道不堵塞的情况下,应尽量减少锅炉一次风量,使磨煤机入口风压保持在4KPa左右。风量和风速调整完成后,需要调整二次风量。为了保证锅炉的充分燃烧,一次风率需要保持在18%左右。至于低负荷阶段,需要关闭上层制粉系统的一次风,促进下层制粉系统的一次风量增加,从而降低炉膛火焰,达到降低再热器加热面温度的目的。

(5)控制炉内氧气量。在启动过程中,要保证炉内燃料能够充分燃烧,必须保证充足的风量,合理控制炉内氧气量,避免风量过高导致过热器超温。并网过程中,炉内出口氧气量应控制在9%。随着机组负荷的增加,炉内出口氧气量应降低到3-5%。在调节燃烧的过程中,应通过扩大上层二次风来调节火焰中心的位置,避免火焰中心过高导致加热面超温。

(6)控制煤粉细度。B,D磨煤机对应于下燃烧器,负责磨制神化煤。一般来说,锅炉放入煤粉时,炉膛温度较低,会影响燃烧效率。因此,有必要适当提高动态分离器的转速,进一步提高煤粉的细度。当机组并网带负荷达到100时MW此时,应降低分离器转速,确保燃烧器壁温低于限值,否则炉容易出现局部温度异常,导致结焦。至于锅炉A,C磨煤机与上燃烧器相对应,主要负责研磨阳泉煤,提高动态分离器转速,确保研磨煤粉能在炉内快速燃烧,防止煤粉燃烧时间过长,导致炉出口烟温过高。当电荷增加到200时MW之后,分离器的转速应逐渐降低。

(7)调节材料位差压力。为了进一步提高煤粉细度的控制效率,更好地完成磨煤机的内衬保护,需要增加磨煤机启动时的煤炭投入,减少容量风,将材料位差降至400MPa然后逐渐减少给煤量,根据锅炉燃料量的实际需要适当增加容量风,使磨煤机的风煤比控制在1.3左右。

(8)加强锅炉吹灰。操作时应结合锅炉壁温,如屏幕过热器、高温再热器,一旦壁温过高,需要做好水冷墙吹灰处理。对于低温过热器,当壁温过高时,应加强空气预热器,加强水平烟道加热面吹灰,实现加热面热交换,达到降低竖井烟道烟温的目的。

(9)烟气挡板的科学使用。锅炉完成直流转换后,在屏幕过热器壁温正常的基础上,降低一级降温水量,用于锅炉给水,经水冷壁加热后冷却低温过热器。至于烟气挡板的开度控制,要求过热烟气挡板的开度和再热烟气挡板的开度高于90度。一般来说,一侧的烟气挡板不能完全关闭,以免锅炉启动时出现大量未燃尽的灰煤。如果这种灰煤长期积聚,必然会导致尾部烟道的二次燃烧。因此,为了更好地控制壁温,在金属壁温相对较低时,应完成烟气挡板的小开启或关闭,并利用通风效果吹走积聚的灰煤。此外,机组启动时还应控制锅炉的供水流量,以确保锅炉的最小启动流量。在此期间,应监测水冷壁温度,要求值小于415度,壁温差小于89度。

结论:综上所述,以电厂使用的超临界机组直流锅炉为研究对象,阐述锅炉运行中的加热面超温问题及原因,提出提高主蒸汽压力、降低一次风压、降低二次风量、加强锅炉吹灰等一系列解决方案,确保机组安全运行。


热门期刊