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科技论文

国内600MW燃煤机组技术成熟

引言


自我国开始大规模电力基础设施建设以来,大多数发电公司选择国内600MW燃煤机组技术成熟,生产数量逐渐增加,暴露出的问题也逐年增加,特别是近两年发电机损坏事故,省南部电网多台同型号600MW发电机出现故障[1-3]。这类发电机为QFSN6002型水氢冷汽轮发电机额定功率600MW额定电压2000V额定电流19245A定子槽数为42线棒截面尺寸×59.3mm、端部46.2mm×54.3mm(测量值);主绝缘厚度设计值为5.4mm[4]。通过对近20台此类发电机的异常情况进行分析,发现异常情况集中在168h后1年和168h后重新运行时,主要包括:制造过程中发电机内残留的金属异物导致定子线棒绝缘磨损,导致定子接地;发电机定子线棒起晕电压低,运行一段时间后,线棒绝缘外层碳化;发电机定子冷却水出水温度异常;发电机定子铁心损坏;发电机定子绕组12点烧断,转子局部损坏。


11发电机内部遗留异物


(1)铁磁性颗粒颗粒颗粒


2005年2月9日,某电厂2号机组于19时07分U相连的机组跳闸接地电阻0.2MΩ。经检查分析,发电机在制造过程中将铁磁物质颗粒绑在发电机端部时。发电机运行时,铁磁颗粒在定子绕组端部漏磁场的作用下发热、振动和旋转,磨损了线杆的主绝缘和磨损,直到绝缘厚度变薄,绝缘强度变弱,无法承受运行电场的强度。击穿累计运行6749.9h。


(2)铁丝


安装前检查某电厂1号机组,发现汽轮机侧2号机组、3槽上线棒之间有留下的铁丝。经检查,认为这是在基础设施建设过程中不慎留下的。


(3)金属颗粒


电厂5号机组安装前,发电机汽轮机侧上层18槽(W相)与19槽(U相)隔相端逐渐开线位置第1位、在两个绑环之间,发现一个直径约5毫米的金属颗粒夹在绝缘绑带之间。


定子线棒起晕电压低


电厂2号机组并网运行1265小时,距槽口7000小时~定子线棒绝缘外层碳化发生在760mm的位置。通过检查,发现汽车动力两侧端绕组各有一个定子线棒绝缘过热烧损故障。这两个故障点在汽车动力两侧的几何位置相同,绝缘碳化位置为4、5号槽上线棒之间的水笼带断口附近(距汽励两侧端口约750mm)已绝缘碳化,其中5号线棒汽轮机侧主绝缘碳化严重,主绝缘碳化深度约3mm。


清理碳化线棒绝缘表面后,发现故障线棒绝缘碳化区只发生在主绝缘外绝缘内层,表明碳化过程是从外到内发展的故障起点,故障线棒绝缘外部定性为绝缘表面过热烧伤。


2.1检查情况


5号槽上线棒汽励两侧进行防电晕层试验。4号槽上线棒交流耐压试验,室内剩余线棒起晕试验,备用线棒电晕加热试验。电晕加热试验条件为模拟额定电压20kV加压1~2小时。发热情况为离直线500~760mm的部位比直线段温度高660mm~8℃。同时对发电机进行了整机起晕试验,发现定子额定电压为20kV的发电机起晕电压仅为11kV。同时,对正在安装的新机组进行了整机起晕电压试验。


2.2原因分析


经专家组多次讨论分析,认为故障的根本原因是:5号槽上层线棒汽励两端防电晕层在制造过程中形成缺陷,使故障处温升更高,4、5号槽上层线棒各相高电位线棒之间的电位差约为20kV,导致5号槽上层线棒故障处局部放电,碳化线棒表面绝缘材料。绝缘碳化加剧了局部放电的恶性循环,最终损坏了5号槽上层线棒故障的绝缘,影响了4号槽上层线棒对应的绝缘表面。


2.3处理情况


原因分析清楚后,本批发电机厂家与用户沟通,尽快安排已投入运行的发电机停机检查处理;更换部分或全部有放电痕迹的发电机后,根据起晕试验结果进行防晕处理;对于未投入运行的新机组,定子两侧端部绑带应去除毛刺,清洁尖角表面后,间隙应用1801漆加云母粉和玻璃丝填充,间隙应用1801漆涂刷,以达到起晕试验20kV内不允许出现起晕点的标准,22kV允许出现个别亮点。


定子冷却水出水温度异常


3.1相关规定


根据厂家规定,厂家未明确规定的,应按以下限额执行:当定子线棒层间最高与最低温度之间的温差达到8℃或定子线棒引水管出水温差达到8℃时,应报警并及时查明原因,此时可降低负荷。当定子线棒温差达到14℃或定子引水管出水温差达到12℃或任何定子槽内层间温度测量元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,确认温度测量元件正确后应立即停机。制造商规定,如果定子绕组上下线棒之间的出水温差达到12K或槽内层之间的高低温差达到14K,则必须立即降低负荷,以验证读数的真实性。如果读数是真的,当温差再次达到限值时,必须立即跳闸解列,否则会严重损坏定子绕组。


3.2故障情况


某年7月16日15时08分,某电厂2号机组进行了全套启动试验。在进行发电机出口短路试验时,发现定子线圈内冷水出口温差达到15℃,超过厂家说明书规定的12℃。当时厂家回复:“估计测温元件没有包好,受冷氢影响温度低,导致温差达到15℃。鉴于这种情况,2号机应该能够并网。9月4日至10日2号发电机168h试运行后,39号上层线棒出水温度为61℃6号上层线棒出水温度为9℃。9号下线棒出水温度61℃39号下线棒53℃温差为8℃,达到报警值。11月20日,机组负荷为600MW时线棒出水温差达到11℃接近跳闸值。12月5日至13日因线棒出水温度大申请临时检修。临时维护情况如下:解开汇水管侧出水温度高的线棒绝缘引水管,对线棒进行水流试验,然后用高压氮气反向(从线棒出水侧向进水侧)吹扫线棒,最后用水和氮气混合对线棒进行反向和正向吹扫,吹扫后的水流试验包扎受冷氢温度影响较大的出水温度测点。12月14日,2号机组刚启动时出水温差下降,但随着运行时间的延长,出水温差回升。在升载过程中,各层线棒的出水温差可达11℃。一年底,2号机大修后,几根空心线仍处于半堵状态,决定更换部分线棒,共更换47根线棒。


3.3原因分析


一年2月3日,4号槽温度升高,线棒温差达到10K。2月4日,反冲洗后,温度下降。7月5日,当定子电流为17500A时,线棒温度再次升高。最大温差为10K,高于相邻线棒。7K,4号槽下部出水温度高于以前。4K表明线棒内可能存在异物堵塞。


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