欢迎访问职称论文网!
科技论文

火灾检测风机现场安装系统介绍

引言


为了保证炉内火灾检测的正常运行,火力发电厂一般配备两台火灾检测风机,提供冷却风,以保证火灾检测探头的正常使用。锅炉MFT一般有一两个主要保护,或为了失去火灾检测冷却风,或为了失去火焰,在一般程序中锁定,炉温小于50℃时可以停止火灾检测冷却风机,以确保火灾检测探头的安全工作。个别机组由于火灾检测风机振动异常,导致火灾检测冷却风报警或停止运行,导致主要保护动作,导致锅炉MFT,对企业造成一定的经济影响,甚至设备损坏,确保火灾检测风机的可靠运行,及时控制火灾检测风机的振动缺陷具有重要意义。


1火灾检测风机现场安装系统介绍


现场配备火检冷却风机2台,流量3000-4000m/h,单重32kg,电机型号为M2BAX160MLB2,功率15kW,转速2920r/min,电机电压为380V,电流为28A,风机型号为A780,离心式风机。风机效率高,85%以上,振动小,噪音低,风机外壳噪音80dB1m。风扇具有非常光滑的压力特性曲线。用于主运行区域压力曲线流量变化5~8倍,压力只变化±5%,当现场流量发生较大变化时,风机仍能保持正常压力。


火灾检查风机位于炉子的右四层平台上。风机有钢预埋件和钢框架。两个风扇对称对面布置。两个出风口通过手动蝶阀和逆止挡板门后面的手动蝶阀φ219碳钢管道相连。


2异常介绍


机组进行空气动力场时,火灾检测冷却风机一起试运行。根据风机电机驱动端和自由端振动的测量数据,自由端垂直方向数据最大,其余方向振动较大。因此,首先分析自由端垂直方向振动的原因是最重要的。使用北京ZC4000点检测仪进行现场测试后,发现A风机自由端显示的两倍频率成分最大,约为50点μm,二倍频成分11μm,其余倍频、低频、高频分量不大;同时,B风机自由端显示也是最大的双频成分,约48μm,二倍频成分13μm,其余倍频、低频、高频分量也不大。


3振动处理步骤


3.1振动原因分析


由于是新设备,厂家在出厂前做了相应的动平衡试验,火灾检测风机为基础、框架和风机本体,整个运输过程无设备损坏,振动不能大大超标,上述数据也从厂家核实。因此,暂时不能考虑转子不平衡和联轴器缺陷,因此关键是围绕整个支撑系统进行缺陷检查


3.2异常振动处理过程


由于振动主要存在于垂直方向,结合基础支撑的分析,首先确认了地脚螺栓,发现电机与框架的连接螺栓、框架与基础钢架的连接螺栓紧固牢固,无松动。同时,在使用点检测仪检查时,连接处的振动没有大幅波动,但垂直方向的振幅从上到下逐渐减小,但最小仍有35个μm左右的振幅。由此可以证实,风机框架与水泥台面之间仍有振动松动的可能。


据土木工程专业介绍,锅炉运行平台上的原火检风机设计为坐在预埋件上。由于设计图纸到位缓慢,当图纸到位时,操作层已浇筑混凝土。为了完成预埋件的敷设,必须打开原地板,这将影响水泥的强度和防水效果。为避免上述隐患,咨询设计院后,基础改为用四个膨胀螺栓紧固。由于基础框架较长,现场只有四个膨胀螺栓,不能保证长度方向的结构刚度。经过现场测量,发现框架底部仍有30个μm振幅,两台风机自由端下方振幅为44μm和45μm,这与之前风机本体上测量的垂直方向上的偏大值位置一致。由于两台风扇对称,对面布置,确定基础框架对角扭矩。现场拧紧四个膨胀螺栓后,发现自由端下方振动减小,但仍有38个μ振动在m左右。因此,可以进一步确认,底部框架基础需要进一步提高刚度,因此需要在土建单位两侧增加两个膨胀螺栓,并进行混凝土二次灌浆。灌浆凝固干燥后,经现场再次测量发现振动值明显降低。


对于输送介质的转机设备连接的管道,如果管道直接与转机连接,转机振动很容易传递给管道,或者管道振动传递给转机设备,给转机设备带来振动叠加的效果,会进一步导致振动恶化很长一段时间,避免上述危害。对于液体介质,通常在管道的适当位置增加弹性或刚性支吊架,以进一步消除或限制振动;对于气体介质,通常在转机与管道之间的连接部分增加软连接,以实现两个振动源之间的相互隔离。经现场研究,决定更换出口蝶阀的金属膨胀节(因为考虑避免外部尖锐物体对软连接的损坏,不使用软连接)。更换膨胀节后,再次测量振动数据,发现两台风扇的振动值优异。


旋转振动直接影响设备的安全可靠运行,特别是对于火电厂承担主要保护设备,从设备设计、加工、安装和试运行了解设备振动机制,结合设备各部件的振动频谱,合理分析振动原因,结合传统的振动控制措施,采取多种措施,有效控制和消除旋转机械的隐患,确保设备的可靠运行,不断提高机组的运行经济性。在我国电力需求不断增加的背景下,火电厂也取得了长足的进步。为了保证火电厂在发电过程中的稳定性和经济效益,需要分析振动因素,及时处理,确保发电机组的正常运行。


热门期刊